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變壓器絕緣電阻降低的原因分析
1.故障概況
一台sfz9—50000/110主(zhǔ)變在廠(chǎng)內各項試驗均合格,運到現場安裝(zhuāng)完(wán)成後,在做交接試(shì)驗時,所測絕緣電阻值折(shé)算至廠內(nèi)試驗溫度下的絕緣電阻值降低30以(yǐ)上。不符合dl/t572—95中變壓器的安裝(zhuāng)、檢修、試驗和驗收的規定。為(wéi)慎重(chóng)起見,決定暫停交接,查找原(yuán)因。
2.故障原因分(fèn)析及(jí)處理
經初步分析認為可能是安裝過程中變(biàn)壓器受潮導致絕緣電阻下降。決定對變壓器進(jìn)行熱油循環及抽真空處理。
第(dì)一次熱油循(xún)環及抽真空處理(lǐ)並靜放後進行試驗,絕(jué)緣電阻值並(bìng)未(wèi)增長。分(fèn)析認為由於當時夜間氣溫低,白(bái)天氣溫高可(kě)能有(yǒu)凝露現象發生,決定(dìng)再進行(háng)熱油循環。
第二次熱油循(xún)環及抽真空處理並靜放後,絕緣電(diàn)阻仍未有明顯增長。
但在兩次(cì)熱油循環期間取油(yóu)樣分(fèn)析發現油介損高達2.1已達到汙油(yóu)標準。
根據以上處理試(shì)驗結果,經再(zài)次分析認為造成(chéng)絕(jué)緣電阻低的主要原因是(shì)油(yóu)介(jiè)損過高引起油絕(jué)緣性能降低,致使主變絕緣電(diàn)阻降低。
變壓器油的介質損(sǔn)耗是由離子電導和電泳電(diàn)導共同決定的(de),若變壓器油中混入塵埃、雜質(zhì)就會生(shēng)成膠體雜(zá)質(zhì)及雜(zá)質離子,當外加電場的強度遠小於其擊穿(chuān)場強時,油介質的離子電導率為一與電場強度(dù)無關的常量,其導電規(guī)律服從歐姆定律。而帶電(diàn)膠粒在油中(zhōng)呈現溶解狀態,它本身具有足夠大的(de)自(zì)由能,易與水結合形成乳化物。它們均帶有(yǒu)一定的電荷。膠粒在電場作用下定向遷移構成電泳電導。因此,膠粒在變壓器油(yóu)中是除雜質離子之外的另一種主要載流(liú)子,並(bìng)且這兩種電導率均(jun1)與所帶電荷成比例。在溫(wēn)度一定且油(yóu)中兩種載流(liú)子共存時,當兩(liǎng)種載流(liú)子帶有同一(yī)種極性電荷,在直流(liú)電壓作用(yòng)下(xià),油中混入的帶電離子(zǐ)和帶電膠粒將相應地增加了變壓器(qì)油(yóu)的電導,也就是造成變壓器(qì)油絕緣電阻降低的原因。
最後認定(dìng)變壓器主體絕(jué)緣電阻降低的主要原因是在安裝過程中變壓器油受汙染,其中膠粒的(de)電泳電導或雜質電導是主因,油介損高是現象。
3.處理(lǐ)方法及幾點建議(yì)
本著安全第一的原則(zé),決定對主變整體換油(yóu),並采取防塵、防汙染措施,杜絕環境及人為因素對變壓器油的汙染。換油結束後現場試驗結果與廠內試驗結果基本相同(tóng),從(cóng)而解決了這一問題。
通過(guò)這次處理我(wǒ)們有以下建(jiàn)議:
1雜質粒(lì)子的(de)膠粒是造成變壓器油介損增加及絕緣(yuán)電阻降低的主因,所以在交接試驗時應先對變壓(yā)器油做全麵試驗包括油介損。尤其(qí)對(duì)添加油更要嚴格把關。
2在安裝過程中嚴格避免(miǎn)塵埃、雜質的汙染,提(tí)高安(ān)裝(zhuāng)人員的責任心(xīn)及認(rèn)識,加強現場工藝管理意識,確保安裝的設備穩定運
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